2024-04-03
詹雯婷
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由於倚賴人工記錄寫在紙上,易發生商品出現非對應的棧板清單裡,造成出貨資訊不正確的情形,引發報關危機,內部也有不滿。成大精機的高層請鼎新顧問團隊協助,就看鼎新顧問團隊如何執行智物流專案來解決這個訂單危機!
上一篇談到成大精機的高層們以一貫的原則與精神面對問題,也積極參與數位轉型專案,隨著一步步釐清問題,企業前進的方向已逐漸現出明確的道路。而接下來要說的則是成大精機最為嚴重也最急需解決的問題,鼎新顧問團隊為其規畫,導入新系統協助改善,將產品出貨的不正確率降低為0,讓相關人員不再擔憂。
在專案中有一項為倉庫項目,成大精機的高層很關心出貨問題,由於先前成品包裝出貨階段一直發生出貨資訊不正確的問題,以致出口報關的文件與實際成品不符,被海關列為關注對象,要求成大精機進行改善,否則貨品將無法順利出口。
而這樣的狀況也造成一些客戶在有急用時被耽誤,因此向成大精機提出多次客訴,若不改善就可能另尋合作廠商。
成大精機解釋,這般錯誤並非蓄意,是由於倚賴人工記錄寫在紙上,因此易發生商品出現非對應的棧板清單裡,造成出貨資訊不正確的情形。不過,發生錯誤就必須改善,才是首要之務,成大精機的高層請鼎新顧問團隊執行智物流專案後,取代外掛系統且補足先前未及之功能,消除了資訊錯誤的問題,也就解決訂單危機。
然而,這不只是外部危機,成大精機內部也因此造成組員之間與部門之間的不愉快,例如業務覺得裝運包裝沒做好,而且還要業務回頭處理,多費工又耗時。海關一旦認為有問題,就得緊急調人力去處理,同時也得因應客戶需求,緊急出客戶真正要的貨,急件運費也較高,等於一次就造成多項損失。
而發生頻率過高也讓人吃不消,大致上來看,一個月若出六票貨,就有三、四票是不正確的。瞭解緣由及細節後,鼎新顧問團隊便針對此項著手規畫,將銷貨單和實際出貨內容做二次核對,避免重蹈覆轍。
在數位轉型專案執行過程中,各部門人員的回饋大多正面,如:
事前對於問題改善方向十分認同,改善後也確實獲益而予以肯定。
雖然工作時的手順、耗時變多了,但找料速度變快,節省紙本成本,只用條碼即可安心領料。
不用人工記錄,在流水線上刷條碼即可進入系統,不必擔心出錯,也就不會那麼緊張了。
而人員的滿意度也可從數字彰顯,此次數位轉型專案可量化效益包括:
1.重新定義標籤列印時機,節省標籤列印張,每月節省3923張標籤,每年推估節省4.7萬。
2.節省標籤列印與黏貼耗時,以1min/張計算,每年推估節省18萬隱形人力成本。
3.刷掃標籤直接入庫,省去紙本單據列印與核對,以2min/筆計算,每年推估節省27.9萬隱形人力成本。
4.減少發錯料比率,從40%減少至0.5%。
5.支持庫存周轉率提升,Q3較去年同期提升0.65,在相同銷貨水準下,推估節省庫存金額與管理成本,提煉20%效益,預估效益NT$9,178,920/年。
6.減少出貨不正確比率,從一個月3筆減少至0筆。
除此之外,由於儲位庫存變得清楚,只要打開系統一查,就可以找到料在哪裡,因此縮短新進員工或職務代理人的找料時間、加速盤點效率、提升料件辨識度及庫存精準度,使得庫存具有可參考性,增進決策透明化,減少企業資訊不透明的隱形成本。
這次數位轉型專案讓成大精機獲得顯著成效,公司解決長年積弊,變得煥然一新。專案完結後,其蘇州的相關事業體也將進行套用,ERP系統將與台灣廠進行整合。另外未來在美國成立的新據點,也將規畫其進行導入與銜接。
對成大精機來說,此次革新之舉,不僅加速企業拓展,更助長永續經營,這些的經驗,也能夠不斷地應用、創新,使他們能更有信心也更平穩的走向世界、邁向全球。
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